62年前烟台钟表厂的质量整顿事件

2026年03月13日

卜浩宸

每年的“3·15国际消费者权益日”和央视“3·15”晚会,都是一场促进产品质量提升、保护消费者权益的质量、品牌洗礼。

早在1964年5月,烟台市钟表厂也曾以提高质量为主要目标,开展了一次为期半年的质量整顿。此次整顿,采取了制度创新、管理创新、工艺改进等创新方式,并将整顿成果以制度、体制、流程的形式固定下来,此后,质量意识在烟台钟表厂延续下来。

此次整顿,比1985年发生在青岛电冰箱总厂的“厂长砸毁问题冰箱事件”早了20年。那一砸成为改革开放后企业管理和品牌营销的典范。而烟台钟表厂1964年的质量整顿,同样实现了产品质量的提升,并为“北极星”钟表的品牌形象奠定了坚实基础。

事件起因

生产重数轻质 思想骄傲自满

烟台钟表厂的历史最早可追溯到1915年创办的宝时造钟厂。1956年,三家钟表厂合并成立公私合营的烟台造钟厂,1960年正式启用“北极星”商标,1962年改造为国营烟台钟表厂。到1964年,这家已有近50年历史的老厂,培养出了全国大部分钟表厂的基层技术骨干。

这样技术出色、根基雄厚的老厂,是如何出现质量问题的呢?事情要从1958年说起。

当时,工业生产领域过分强调生产数量指标,逐渐形成“重量轻质”的现象。资料显示,烟台钟表厂的生产数量自1958年后出现大幅增长:烟台百货站收购的烟台产大钟和闹钟,1958年为306698个,1960年增至406281个,1961年有所下降,1962年又回升至403389个。

当质量与数量发生矛盾时,在利益优先、数量第一的思想下,烟台钟表厂出现了重数量、轻质量的问题,这为后来的整顿事件埋下了伏笔。

那是1964年,有关部门在对烟台钟表厂产品的抽检中,发现该厂生产的闹钟、大钟存在质量问题。

实际上,对工业产品质量的关注早在1961年就已经开始。当年1月,中共八届九中全会确立了“八字方针”,对工业生产进行调整;9月,国家发布《国营工业企业工作条例(草案)》(即《工业七十条》),强调产品质量,提出“每个企业,都要把保证产品质量和不断提高产品质量当成首要任务,反对片面追求产量、粗制滥造的做法”。此后,各地陆续开展质量整顿活动。

烟台钟表厂认识到此次质量问题的严重性,经轻工业部批准,于1964年5月31日开始进行为期半年的停产整顿。

此次生产质量整顿按照“查、改、验、定”的程序展开,也就是检查发现暴露问题后进行整改,整改后分批、分期进行试产,尽量缩短整顿时间,并为正式复产做准备。

统一思想

算账对比教育 忆苦思甜教育

停产整顿无疑是自砸自家的饭碗。如何说服全体职工,将他们的思想统一到整顿活动中去?

厂里首先启动了算账对比教育。领导层向全体职工讲明了闹钟的质量问题,并说明,停产整顿会给国家造成政治损失与经济损失,尤其是经济损失,平摊到每位员工的头上,每人大约500元。

“国家给我们每个人上交了将近500元的学费”,这笔账让工人们意识到质量问题和自己的切身利益密切相关。在算账对比教育后,二车间流传起一段顺口溜:“为了突破质量关,闹钟暂时不生产,领导这次下决心,拿出学费几十万,学成本领是关键。”

厂里还动员工人进行了忆苦思甜活动。

四车间的老工人连培坤和初迎春等人,在旧社会时曾几次被资本家解雇,走投无路,流离失所。如今新社会,工厂停产整顿,工人的工资福利却照常发放,对比之下,他们感到十分惭愧,没有发挥老工人的作用,当场表明了个人今后的工作态度。

思想整顿起到了不错的成效,工人认识到,对老经验、老习惯,必须进行科学地分析,陈旧的落后的必须淘汰掉,这样才能解决近代化的生产与落后的生产管理之间的矛盾,认识到质量第一方针和技术管理的重要性。

创新制度

试行岗位责任制 率先启动绩效考核

在工业生产活动中,明晰的责任划分显得尤为重要。

此前,由于缺乏明确的岗位责任制度,发生质量问题后,找不着责任人,大家互相推诿,乱踢皮球。为扭转这一情况,烟台钟表厂参考大庆及其他厂的现有条文,试行了岗位责任制。

在二车间的试点中,职工经过反复讨论,总结出过往经验,找出质量问题与本小组的关联及应承担的具体责任,纳入责任制。

车间车轴组则采取边研究、边试行、边修订的办法,制订了本组的岗位责任制,在执行中,还实行了班后评分评比。具体做法是,下午临下班前,由生产组长汇集意见进行班后评比。最初是到每个操作者的工作地进行评比,随着对岗位责任制的逐步熟悉,评比时间逐渐减少,评比方法也逐步改进,改为班后会公布评比结果。经过一段时间的执行,小组的岗位责任制初步形成,并在这基础上制定了个人的岗位责任制。

岗位责任制的建立,尤其是每日班后的检查评分,增强了工人的责任感,树立了质量第一的观念,提高了设备维护水平。

除了岗位责任制,烟台钟表厂还率先启动了绩效考核。考核按一百分计算,产量总分为25分,质量总分为30分,完成质量指标者得30分,超过报废指标及有返修者质量分全部扣掉,当日一件废品没出者奖5分。

在整顿过程中,职工意见比较大的是管理层的人员太多。干部多了,互相扯皮,不利于生产。对此,烟台钟表厂还实施了一项放在现在也是极具创新的“领导现场办公”——领导干部上岗制:各车间主任、党支部书记、厂长、工会主席、团委书记、副总工程师等各自固定一个车间,每日上午8时到10时,与车间干部分头到车间上岗;10时到11时,汇集问题进行研究;下午4时到5时,由分管生产的副厂长召开生产调度会,对发现的问题进行统一答复。

领导通过一线上岗参与生产和调度会的形式,使得生产中的一系列问题得以在生产一线和车间解决,极大地提高了管理和整顿效率。

截至1964年7月13日,烟台钟表厂共发现112个问题,通过调度会解决了58个,工人很满意,认为解决问题快,减少了扯皮现象。

整顿工艺

技术对标国家标准 生产实行“三定”

生产出现产品质量问题,最直接的环节就是生产工艺问题。

造成停钟、超差等质量低劣的原因,一是技术资料问题,二是生产操作问题。自6月份开始,针对技术资料混乱、生产不按图纸进行的情况,钟表厂启动了类似现在的“标准化”工作——把原有的闹钟产品图纸,与部颁图纸及上海、天津、北京钟表厂的现用实物以及上海大光明厂的“质量升级规划”,逐件进行校对、审查、比较,找出差异。根据找出的差异,以提高质量为前提,对原有闹钟图纸进行了修改和补充,拟定零部件的生产工艺,深入车间逐项、逐个尺寸征求工人的意见,用写实法编制了电镀、喷漆等工序的工艺。同时还对图纸和模型进行校对,对工艺卡片和原材料表进行校对和审查。

经过这一周期的整理,新的技术资料都已达到国家标准。

针对工人在生产操作中不使用工卡量具,单纯用眼看、手摸、耳听这种不科学的生产方式进行生产的情况,工厂实行“三定”政策,即“定人、定活、定设备”,即关键零部件配备关键人、配备关键设备,使人及设备各尽其用。

在整顿和试制过程中,这一系列生产制度和生产方式的规范动作,织密了生产规章的网,使职工的质量观念得到了提升,减少了生产误差。

上世纪60年代,钟表生产的机械化程度较低,组装人工的参与度极高,因此,工人的技术水平对产品的最终质量,起着较为重要的作用。为提高工人的技术水平,烟台钟表厂开展了“大练基本功”运动。一车间冲床组有位郝淑美同志,年纪大、不认字,在练功运动中,工友们坚持用“一帮一”的办法,帮助她通过了考试。

质量为先

达标恢复生产 夯实品牌基石

试产阶段是检验质量整顿运动成功与否的关键环节。烟台钟表厂自1964年8月14日开始试验,到1964年12月18日先后共试验了三批产品,第一批合格率为99.397%,第二批合格率为99.81%,第三批合格率达到100%!

随后,烟台钟表厂提出闹钟鉴定申请。山东省轻工业厅受轻工业部委托,以厅为主,轻工业部派员参加,并邀请了北京、上海、天津、南京、广州、杭州等全国各地15个钟表厂的工程技术人员,组成了山东省轻工业厅闹钟投产地方鉴定委员会和由30名工程技术人员参加的技术鉴定组,经过6天的时间,对烟台钟表厂的产成品、零部件、产品图纸、工艺技术文件、工艺装备等进行了审查和测试。

此次鉴定结果为:成品性能全部达到部颁一级闹钟质量标准。根据鉴定结论,经省轻工业厅研究,烟台钟表厂决定从1965年1月1日开始恢复正常生产。

从1964年5月到1965年1月1日正式复产,烟台钟表厂的停产整顿持续了半年的时间,彰显了“质量为先”的理念和质量整顿的决心。

1964年的这次质量整顿,不仅是烟台钟表厂发展史上的转折点,也为“北极星”品牌的腾飞奠定了坚实基础。此后的数十年间,北极星迎来了鼎盛时代:三次斩获国家质量奖银质奖章,还成为中国首批十大“驰名商标”中唯一的钟表品牌。

从1964年的质量整顿,到后来成为家喻户晓的民族品牌,烟台钟表厂用质量书写了自己的传奇。

回望这段历史,我们可以看到,质量不仅是企业的生命线,更是品牌成长的根基。今天,当我们迎来一年一度的“3·15”时,烟台钟表厂62年前的质量整顿,依然值得我们铭记和思考。