2024年07月02日
摘 要:在浓香型白酒生产中,采用“高温入窖,紧实踩窖”进行工艺实验,其所产基酒在保证产量的同时,浓香型基酒的总酸、总酯、已酸乙酯等三项关键指标有一定的提升,可以提高优质酒率。不仅解决了浓香型白酒每年夏季停产度夏及糟醅质量安全问题,还提高了设备厂房和窖池的利用率,提高车间单位面积产能,提高就业率,有效降低一线员工流失率,为黄淮流域各浓香型白酒厂夏季生产提供参考。
关键词:浓香型白酒;高温入池;夏季生产
权守先^1 危娇^2 张治刚^2*(1.河南王贡酒厂,河南 柘城 476200;2.赣州虔酒酒业有限公司,江西 龙南 341700)
中国白酒生产工艺历史源远流长1,贯穿中国5000年的社会文明发展史,《类书篡要》记载,“仪狄作,杜康造。仪狄作酒醪,杜康作秫酒”,考古发现,酒可追溯到九千年以前的贾湖文化,当时的造酒工具已经比较完善2。时至今日,白酒演化、裂变出众多香型和地域流派3。
白酒酿造技术由于地域不同,其生产工艺条件及控制方法也存在一定的差异。特别是三大基础香型之一的传统浓香型白酒生产工艺,其工艺特点为续糟、固态、开放、多菌共酵4,其酿造过程是一个极其复杂的物系、菌系、酶系交互更替、互为转换过程5,注重季节性,具有低温入池、缓慢发酵的特点6,四季变化、气温条件对浓香型白酒影响比较大,夏季温度过高,入窖温度降不下来,容易造成掉排现象7,通常无法进行正常生产。长江两岸、黄河南北的大小浓香型酒厂,生产进入每年的五月份后,酒厂就开始准备夏季压排度夏生产事宜,各地区、各厂家均使用不同的方法和措施,确保浓香型糟醅安全度夏^[8,9]。特别是苏、鲁、豫、皖等省份地区,一般是六月一号就停止生产,直到九月初才开始酿造生产,这种夏季停止生产的模式一直持续至今10。为改变这一生产模式,提高厂房、设备利用率,提高产能,确保在夏季无须采用传统压排工艺11,保持连续生产,王贡酒厂进行了夏季高温入窖,对入窖糟醅坚实踩窖等入窖条件优化,并与正常的传统浓香型大曲白酒生产工艺进行了对比分析、实验探讨,为黄淮流域各浓香型白酒厂夏季生产提供参考。
1.材料与方法
1.1材料与设备
1.1.1原料
生产工艺采用的是五粮浓香酿造工艺,主要原料为:高粱50%、大米23%、玉米10%、小麦12%、糯米5%,产地均为河南;中温大曲由豫豪春酒厂制曲车间生产。
1.1.2主要实验仪器设备
JJG双层保温节能吊甑,山东省泰安市盛宏春酿酒设备厂;FB01封闭式地上自动凉茬机,山东省泰安市盛宏春酿酒设备厂;JFB封闭式酿酒冷却器,山东省泰安市盛宏春酿酒设备厂;GC1120气相色谱仪,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;HH-2A电热恒温水浴锅,北京科伟永兴仪器有限公司;101-1S电热鼓风干燥箱,天津市宏诺仪器有限公司;YP202N电子天平,上海菁海仪器有限公司;8m^3泥窖,王贡酒厂制酒车间8^#、9^#、28^#、29^#窖池,8^#、9^#为对照窖,28^#、29^#为实验窖。
1.2主要试剂
氢氧化钠、硫酸铜、酒石酸钾钠、费林试剂、磷酸氢二钾等试剂为分析纯;叔戊醇为色谱纯。
1.3方法
1.3.1工艺流程(见图1)
1.3.2相关工艺关键点
1.3.2.1配料粉碎、辅料处理
高粱、玉米、小麦粉碎的粗细程度以能通过20目筛占70%-75%。大曲应磨成曲粉,一般以能通过60目筛占30%,其余70%能通过20目筛,大米、糯米不粉碎。配料比例为高粱50%、大米23%、玉米10%、小麦12%、糯米5%,准确称量,翻拌均匀。
稻壳要求金黄、粒粗、无霉变,预先对稻壳清蒸30min~40min,嗅其蒸汽中没有怪味、生糠味后,才可出甑。蒸后摊开、晾干备用。
1.3.2.2润粮
在蒸粮前一天下班前,把称量好的原料按比例要求倒入晾堂,翻拌均匀,加入投料量40%的30℃~40℃温水,浸润均匀,不跑水。随即拌散、和匀,消灭疙瘩、灰包。拌好后撒上已称好的熟稻壳,将润粮堆盖好。
1.3.2.3拌堆
在离上甑前50min-60min,从开窖窖池中挖出约够一甑的母糟,摊平,撒入润好的原料(粮糟比为1:5),拌散和匀,消灭疙瘩灰包。拌好后,撒上已称好的熟稻壳,将糟子盖好。上甑前15min进行第二次拌和,仍拌两遍,把稻壳拌匀后,堆园、拍光,准备上甑。根据母糟干湿程度,确定稻壳用量,一般为15kg。
(1)不准原料、稻壳同时倒入母糟,搞“一遍成”拌料;
(2)不准把母糟或拌粮后的粮糟贴靠在甑的周围堆积;
(3)拌料时要低翻快拌,切忌高扬远撒,不准用行车抓斗拌料。
1.3.2.4上甑、馏酒蒸粮
将底锅、甑篦冲洗干净,并加入底锅水,放好甑篦,在甑篦上撒熟稻壳约1kg左右,随即装入粮糟约30cm厚,待将穿气时,再陆续装入,要注意控制火力大小,避免底锅水冲上甑篦。上甑时,应轻撒匀铺,切忌重倒多上,以免起堆塌气。要探气上甑,见潮就撒,上平下匀,要求糟醅在甑内边高中低(约差2cm~4cm),装甑时间一般约35min~40min,装满后用手或笤帚将糟掠平,中间稍凹,待蒸汽离甑面5cm~8cm时,盖上甑盖,安过汽筒(甑梁),并向甑边、甑盖口、冷凝器上口三处“水封圈”注水封严,开始接酒。馏酒时,应截去酒头约1kg。接酒人员要严格把关,做到缓火蒸馏,火力均匀,流酒温度控制在25℃~30℃;要边尝边接,不断看花,做到量质接酒。断尾后,加大火力蒸粮,以达到粮食糊化和降低酸度的目的。蒸粮时间从流酒到出甑为60min~70min。对蒸粮要求是内无生心,外不粘连,即要熟透,又不起疙瘩,即所谓“柔熟不腻”。
1.3.2.5打量水
出甑粮糟虽吸收了一定的水分,但不能达到入窖最适宜的水分,因此,必须打量水,粮糟出甑时,立即摊平,打入投料量60%~70%的90℃以上的热水。用90℃以上的热水才能使水中杂菌钝化,同时促进淀粉颗粒迅速吸收水分,使其进一步糊化。
1.3.2.6摊晾、下曲
开启晾糟机,将出甑粮糟放入晾糟机进料斗内,摊晾时间从开始到入池不得超过40min,控制下曲温度为30℃~35℃,下曲量为投料量的20%~23%。摊晾操作要特别注意搞好清洁卫生,必须做到对晾糟机、晾床每班清扫、冲洗一次。
1.3.2.7入窖发酵
8^#、9^#对照窖,入窖温度控制在20℃左右,28^#、29^#实验窖入窖温度控制在30℃左右或平室温。在粮糟达到入窖温度要求时,将粮糟运到窖内,要先在窖底均匀撒入1kg~1.5kg曲粉。每入一甑即扒平、踩窖,对照窖踩窖依正常工艺操作要求,“周边紧,中间松,窖边实踩,中间花踩”12,实验窖踩窖要求,沿窖边到窖池中间均要踩紧踩实,特别是窖池周边,要求多踩几次,越紧越好。装完粮糟后,将糟扒平、踩紧、拍光。粮糟入窖后,一般以平地面为宜,突出窖面最高不超过20cm,不要铺出坎外。踩窖目的主要是为了调节窖内糟醅溶氧量,控制糖化发酵速度及糟醅生酸幅度,达到优质高产13。
1.3.2.8封池发酵管理
入窖完成后,用专用化纤封窖布盖好,四周用沙袋条封严,踩紧不漏气,做好发酵管理原始记录,及时踩窖。封窖的目的是杜绝空气与杂菌的侵入,并抑制好气菌的生酸作用,同时,酵母在空气充足时,繁殖迅速,大量消耗糖分,发酵不良,在氧气缺乏时,才能起到正常的发酵作用。因此,严密封窖、及时清窖十分必要14。
1.3.3分析方法
总酸、总酯含量的测定:分别依据国标GB 12456-2021《食品中总酸的测定》15和GB/T 10345-2022《白酒分析方法》16。
己酸乙酯的测定:气相色谱柱箱初始温度60℃,持续8min,后以5℃/min的速度升温至180℃。进样室温度230℃;检测器温度230℃;空气输出压力0.4MPa;氢气输出压力0.3MPa;氮气输出压力0.5MPa。
2.结果与分析
2.1高温入池的应用分析
传统浓香型白酒以中温大曲为糖化发酵剂17,由于夏季气温较高,在生产时无法控制低温入窖,所以,在夏季,浓香型白酒企业基本处于压排停产状态。停产度夏已经成为行业内共识,又称“歇夏”。
如果企业在夏季生产,受夏季高温、高湿环境的影响,在每次入窖时间的间隔内,窖池内的酒醅水分、温度、酸度等容易发生改变,破坏酒醅入窖条件。在生产时采用紧实踩窖法,把入池糟醅的空气排出,温度控制在28.5℃~32℃,有利于应对高温高湿环境,防止酒醅入窖水分增加、温度上升速率过快、酒醅酸度增加,有利于酒醅糖化和发酵,可以抑制有害杂菌的生长。
2.2高温入池的结果分析
2022年5月底,王贡酒厂基于不影响正常生产的情况下,在制酒车间用窖池作为对照窖池,采用正常的传统浓香生产工艺进行生产,低温入窖的应用实验,同时,用28^#、29^#窖池进行高温入窖的应用实验,入窖参数见表1。8^#、9^#窖池酒醅的水分为58.2~59.5%,酸度为1.05mmol/10g,淀粉含量为19.2%-19.4%;28^#、29^#窖池酒醅的水分为57.0%-60.1%,酸度为1.10mmol/10g-1.38mmol/10g,淀粉含量为19.5%-19.7%,4个窖池的入窖糟培参数基本一致。高温入窖实验采用紧实踩窖法,在入窖时,把入池糟醅的空气排出,入窖温度控制在28.5℃~32℃范围内。8^#、9^#窖池的入池温度分别为19.1℃、29.3℃,28^#、29^#窖池的入池温度分别为29.3℃、30.8℃。通过数字温度计监测,发酵温度曲线如图2所示。
8^#、9^#窖池第14d顶温分别达到33.9℃、35.9℃,升温幅度分别为14.8℃、16.3℃,升温速率1.1℃/d和1.2℃/d。28^#、29^#窖池第5d顶温分别达到40.6℃、41.1℃,升温幅度分别为9.6℃、11.2℃,升温速率1.9℃/d和2.2℃/d。相对对照窖,高温入窖的糟醅达到顶温的时间更短,升温幅度小,升温速率快。
从产量情况看,实验窖与对照窖的产量均维持在291±7kg(产酒酒精度以60%vol计),各窖池产量差异不大,出酒率都在36%左右。
从质量情况看,重点比较了实验、对照窖所产基酒的总酸、总酯及浓香型白酒的主体香成分己酸乙酯的含量,由表2可以看出,8^#、9^#对照窖所产基酒总酸、总酯、己酸乙酯的含量明显低于28^#、29^#实验窖池。28^#、29^#实验窖池所产基酒总酸均值为1.68g/L,8^#、9^#对照窖所产基酒总酸均值为0.85g/L,实验窖所产基酒高出对照窖所产基酒0.83g/L;28^#、29^#实验窖池所产基酒总酯均值为9.86g/L,8^#、9^#对照窖所产基酒总酯均值为1.94g/L,实验窖所产基酒总酯高出对照窖所产基酒总酯5倍多;28^#、29^#实验窖池所产基酒己酸乙酯均值为3.25g/L,8^#、9^#对照窖所产基酒己酸乙酯均值为0.61g/L,实验窖所产基酒己酸乙酯高出对照窖所产基酒己酸乙酯5.33倍。
实验窖所产基酒的总酸、总酯及浓香型白酒的主体香成分己酸乙酯的含量,都高于传统浓香白酒生产工艺对照窖池所产基酒,实验窖所产基酒质量明显优于对照窖池。
从实验窖、对照窖产量、质量实验结果分析看,基酒产量差异不大,但基酒质量实验窖明显优于对照窖池。在“高温入窖,紧实踩窖”情况下,高温环境不仅利于己酸菌的生长、繁殖、产酸18,为己酸乙酯的生成提供前体物质19,而且高温条件下加快了酸醇酯化速度20,特别是己酸乙酯,在高温条件下,酯化合成速度更快21。
3.结论
在浓香型白酒生产中,采用“高温入窖,紧实踩窖”进行工艺实验,其所产基酒在保证产量的同时,浓香型基酒的总酸、总酯、己酸乙酯等三项关键指标有一定的提升,可以提高优质酒率。同时也解决了浓香型白酒每年夏季停产度夏及糟醅质量安全问题,提高设备厂房和窖池的利用率,提高车间单位面积产能,提高就业率,有效降低一线员工流失率,为黄淮流域各浓香型白酒厂夏季生产提供参考。
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